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EDI模块常见故障及解决方案汇总

作者:洛哈斯水处理 时间:2020-12-18 17:23:00 点击:

01

EDI模块结构

极区:提供电渗析电源的主要设备,常用的电极有不锈钢、石墨等

膜堆:由交替排列的阴、阳离子交换膜和交替排列的浓、淡室隔板组成,也可以说是若干个膜对的集合体

膜对:是电渗析过程中最基本的脱盐单元,由一对阴、阳离子交换膜和一对浓、淡室隔板交替排列组成

隔板:隔开阴阳离子交换膜,形成淡水室和浓水室。根据配水孔和流水道位置的不同,可分为淡水隔板和浓水隔板

如图,原水由右侧阳膜两孔进入,分别流入浓水室和淡水室,在这里浓水隔板和淡水隔板起到了水流导向的作用。进入淡水室和浓水室的离子,在电场的作用下,发生移动,阳离子向阴极方向移动,而阴离子向阳极方向移动。由于阳膜不能让阴离子通过,而阴膜不能让阳离子通过。因此在浓水室中离子浓度不断增加,而在淡水室中离子浓度不断降低,最终形成淡水和浓水,从EDI模块左侧出口流出。

这就是EDI模块的基本工作模式

02

EDI膜块故障的原因

1 EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。


2 EDI膜块长期没有清洗保养.EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节, 终无法使用。


3 EDI膜块长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节, 终无法使用。


4 采用不合理的清洗,直接导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。


5 EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化.清洗无效,无法使用。


6 EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效.以及前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题)不适当的系统设计(RO初期产水未排放)等。


7 电流电压超出额定值或人为误操作。


8 系统维护管理不当,没有遵守EDI的使用条件。

03

维修方法

1 根据用户的数据和描述,制订维修初步方案。


2 膜块到厂后先上机检测和清洗,如有必要进行拆解检查,更换内部损坏的部件,包括极板,阴阳离子膜片,树脂,隔板,接头线,密封圈等损坏的材料。


3 维修完成后重新测试,48小时测试合格后出厂。


4 根据维修情况,协助客户优化目前设备工艺和运行中存在的问题。


5 可以提供专用的清洗剂和完整的清洗保养维护方案。


如果CEDI模块(EDI膜堆)的硬件都完好,CEDI模块将被做以下更换:

1 新的离子交换膜;
2 新的O型圈;

3 新的离子交换树脂;
4 标准的出厂质量检验;

5 出厂前模块内有保护液,用户需要再生后使用;

6 达到客户要求的或量身定做的模块性能。

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