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煤化工废水处理生物增效技术

作者: 时间:2023-01-09 10:15:05 点击:

煤化工废水处理生物增效技术

在工业废水生物处理系统中,微生物通过自身的新陈代谢作用将污染物降解为无毒、无害的小分子物质。但现代工业排放的大量污染物对微生物有较强的毒害和抑制作用。在生物硝化工艺中,由于硝化菌生长率缓慢、产率低且为自养型细菌,因此就会导致硝化反应启动时间长、污泥流失严重或遭受负荷冲击难恢复。此时,可采用生物增效技术作为有效的辅助手段。

生物增效技术是一种通过投加从自然界筛选的优势菌种而达到去除某一种或某一类有害物质,从而提高系统处理效率的技术。通过这种技术,可以快速增加系统中的有效目标生物量,以强化系统对某一特定或特殊污染物的处理能力。该技术可应用于废水处理系统中的有机物降解、氨氮去除、系统快速启动、故障恢复、消除富营养化等方面。

本文以陕西渭河煤化工集团有限责任公司三期废水处理装置为例,详细介绍生物增效技术在煤化工废水生物处理系统中有效提高氨氮去除效果的应用。

1 、污水处理系统概况

1.1

装置概况

陕西渭河煤化工集团三期废水处理装置主要采用 SBR 废水处理工艺。该废水处理系统于 2011 年 8 月底投入运行,设计规模为 120m3/h 。废水主要为煤气化装置产生的高氨氮废水以及甲醇合成精馏装置产生的高 COD 废水、地面冲洗水、初期雨水等。实际废水总量约为 130m3/h ,其中煤气化装置产生的高氨氮废水约 95m3/h ,甲醇合成精馏装置产生的高 COD 废水约 15m3/h ,地面冲洗水 20m3/h 。

煤化工废水处理生物增效技术(图1)

1.2

存在的问题

三期废水处理装置自 2011 年 8 月建成运行以来,经过为期三个月调试、污泥驯化培养,随后不断提高负荷,自 2012 年 4 月整个装置满负荷运行,出水达标。 2016 年开始根据公司生产运行实际需要,三期煤气化装置双炉运行,气化废水量由 95m3/h 增加至 120m3/h ,气化煤种也发生改变,气化废水长期 NH3-N ≥ 400m3/h ,至 2016 年 4 月份,长时间的超负荷运行,导致废水处理装置氨氮去除效果变差,出水氨氮值严重超标, 2016 年 4 月该废水处理装置生化处理进水和出水氨氮。

系统硝化反应效果基本没有,氨氮去除能力低,并且 SBR 池曝气阶段 DO 较低, pH 值为 6.5-7.2 ,镜检发现污泥活性不好,沉降性能差。

2 、硝化菌使用

2.1

投加位置

硝化菌种在 2# 、 4# 两组出水效果最差的 SBR 池使用, 1# 、 3# 、 5# 、 6# 池正常进水。

2.2

使用周期和投加量

4 月 28 日开始生物增效剂在 2#SBR 池和 4#SBR 池第一循环曝气阶段各投加 6 桶× 4.5kg •桶 -1 ,同时减少进水量至 5min ,闷爆两个周期;从第三个循环后各投加 3 桶× 4.5kg •桶 -1 ,同时每次增加进水时间 5min ,连续投加 3 个循环,每池共计投加 15 桶共计 58.5kg 生物增效剂。第六个循环水量调整至正常负荷。

2.3

其他主要工艺参数控制

2.3.1

营养物

 2#SBR 池和 4#SBR 池每循环厌氧阶段,各投加甲醇 15min 。

2.3.2 pH 值

 生物增效剂投加前, SBR 系统由于硝化反应受到抑制, SBR 池的 pH 值均为 6.5-7.2 。为了保障硝化菌正常进行硝化 - 反硝化反应, 2#SBR 池和 4#SBR 池每进水阶段投加 30% 液碱,同时配合投加 Na2CO3 ,调节 pH 值在 7.5-8.0 。

2.3.3

溶解氧 

在运行中,维持曝气阶段 DO : 2-4mg/l 。

3 、数据及分析

煤化工废水处理生物增效技术(图2)

由图 2 可以看出, SBR 池进水氨氮数值高且波动大。硝化菌从 4 月 28 日开始在 2#SBR 池和 4#SBR 池投加使用,前期大量投加进行启动强化并闷爆,随着硝化菌逐渐适应 2#SBR 池和 4#SBR 池生化系统的水质特点,投加量逐步减少,出水氨氮开始出现稳定的下降, 5 月 10 号 2#SBR 池的出水氨氮值降至 25mg • L-1 以下,出水氨氮值为 21.3mg • L-1 ; 5 月 12 号 4#SBR 池的出水氨氮值降 17.4mg • L-1 ,自此进入硝化菌效果的稳定期。至到 5 月 15 号,共计 5d 的稳定期, 2#SBR 池和 4#SBR 出水氨氮值均小于 25mg • L-1 的标准,最小为 13.51mg • L-1 ,符合预期要求,同时也可以确定 2#SBR 池和 4#SBR 的硝化 - 反硝化反应系统已快速建立( 15 天时间氨氮去除率 69% 提高到 94% ),达到 25mg • L-1 以下,硝化系统抗冲击能力增强,故障恢复快。

通过对 2#SBR 池和 4#SBR 池使用生物增效剂前后的污泥镜检对比后发现,在使用生物增效剂之前,系统中存在的活性污泥其胶团较稀,且有大量的丝状菌团,较少出现原后生物。而使用增效剂后,菌团都变得密实,消除了丝状菌团,出现各种纤毛虫的原生物。同时经过一段时间 2#SBR 池和 4#SBR 池出水指标的连续监测,当遇到非正常的冲击后,系统都能得到正常的恢复,不会受到影响。由此可见,生物增效技术的运用,其抗冲击能力增强,同时活性污泥的性能得到的改变,有效的提高了其处理效率。

4 、结束语

综上所述,除了生物增效技术发挥了明显的效果外,也需要注意控制好以下几个参数:

( 1 ) SBR 池进水 pH 值控制硝化菌会比较弱,保证进水 pH 值 7.5 ~ 8.0 ,有利于发挥硝化菌降解氨氮的功能;若对 pH 值的控制低于 7.5 ,硝化菌的硝化功能会退化。现场需安排加碱或者 Na2CO3 ,调节 SBR 池的 pH 值。

( 2 )营养源的投加由于进水的 C/N 不平衡,所以充足的碳源以及合适的碳、氮、磷比是保证微生物正常活性必不可少的条件,因此要补充甲醇、磷酸等营养物质。

( 3 ) SBR 池的 DOSBR 池曝气量是一个很重要的参数,因此合理确定 SBR 的曝气时间是非常重要的。在运行中,曝气时间的确定主要应该根据 SBR 池中 DO 的变化趋势来确定。

( 4 )微生物镜检长期的镜检监测可以有效了解生化系统是判断系统污泥性状及微生物活性,给工艺人员在废水装置的调整过程中提供依据。

通过投加生物增效菌种,利用生物增效技术对废水处理系统进行有效处理,已成为越来越多企业的在处理工业生产废水最佳选择,该技术能够有效保证废水处理装置生化处理系统的运行效率和抗冲击能力,能够使企业在废水处理环节有效降低成本,能有效提高化工企业的经济效益和社会效益。

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